(1)先將要焊的部位清洗干凈,然后用濕泥巴將拉痕四周圍住。
(2)選用直徑2.5mm的焊條,將電焊機電流調至120A,采取直線運條法平穩施焊。
(3)全部焊完之后,將泥巴與熔渣清除干凈,用粗銼沿活塞桿圓周進行進行修銼并留0.1-0.2mm的加工余量。
(4)車一個外徑185mm、內徑125mm、長150mm的圓筒當靠模(活塞桿外徑125mm),沿軸線鋸開,一個為粗模,另一個為精模。
(5)在粗模內壁涂上一層薄薄的紅印油,接著將粗模緊靠在活塞桿待修部位上沿軸線往復磨合幾次,然后用細銼將活塞桿上較重的紅印銼掉。如此反復修銼,留0.04-0.07mm的加工余量。
(6)再用320目的砂條蘸煤油配合精模將活塞桿修磨至規定尺寸。
(7)用砂布背面蘸煤油進行手工拋光。經測量,誤差僅為0.03mm。
該活塞桿修復后,經過一年半的使用,變幅液壓缸始終沒有出現過外漏現象,同時活塞桿光滑、無銹斑。
液壓缸中單活塞桿只會從液壓缸的一端伸出來,所以液壓缸在整個活塞的兩腔內,其有效的面積也是不可能相等的,當我們在往液壓缸的兩腔內分別注油的時候,且流量和壓力都不發生任何改變的情況下,活塞在不同兩個方向的推力,以及整個運動的速度等也是不相等的,那么就代表運動過程存在不對稱的現象。
而液壓活塞桿中的兩腔,需要通過經過壓力油的時候,由于無桿腔中有效的作用面積,要比有桿腔的整個有效面積大,促使活塞桿往右邊的作用,相應上來說要比左邊的作用力大,那么,當活塞在朝右邊運動的時候,那么活塞桿則是處于向外生出的狀態,但同時還會將有桿腔中的油液擠出去,促使其可以流入到無桿腔內,有效的提升了活塞桿整個伸出的速度,我們可以稱這種連接的方式為差動連接。
當進行差動連接的時候,液壓缸在有效作用的面積上就是活塞桿整個橫截的面積,如果將非差動的連接無桿腔在進油的情況上,和差動連接的方式進行比較的話,那么差動的連接是不需要對液壓泵的容量,以及功率等進行增加的情況下,有效的實現快速的運動,但是在實際的應用過程中,液壓的傳動系統主要是通過控制閥,來對單活塞桿的液壓缸在油路上進行連接的,促使其可以呈現不同的工作方式,所以,在輸入的流量和油壓力不發生變化的前提下,活塞桿在伸出的速度上越大的話,那么相應的推力就會越小。